无氟化渣剂唱好绿色炼钢“重头戏”。无氟化渣剂炼钢辅料是巩义市锦良耐材专业生产的冶金炉料新产品,球体10-50mm,在实际使用中与等量的萤石化渣效果相当,价格与萤石相比略低,在降低炼钢成本上无氟化渣剂更胜一筹。
新环保法的实施对钢铁行业提出了更高要求、更严标准,钢铁行业通过加大各项投入、推动技术升级和全面推广应用,节能减排取得明显进步,吨钢综合能耗逐年下降,吨钢主要污染物排放量逐年减少,中国钢铁工业能源消耗总量和大气污染物排放总量进入下降阶段。
无氟化渣剂性能详情
在炼钢过程中,由于使用萤石做为造渣剂容易侵蚀炉衬,同时污染环境,开发了化渣剂代替萤石作为炼钢造渣剂。生产实践证明,化渣剂冶金特性良好,缩短冶炼周期,提高钢质量,对钢水无污染,可降低生产成本,取得了良好的经济效益。无氟化渣剂可以提高炼钢效率,降低炼钢成本
无氟化渣剂的应用及冶炼期间 萤石能使CaO和阻碍石灰熔解的2CaO.SiO2外壳的熔点显著降低,使炉渣在高碱度下有较低的熔化温度。新开发的转炉化渣助熔剂的主要成分是氧化铁,可以大幅降低CaO的熔点。对2CaO.SiO2外壳的熔解也有显著效果。转炉冶炼过程萤石的替代品主要有硼酸盐或B2O3基,CaO-Fe2O3基,Al2O3基,TiO2基,MnO基等系列。在高锰铁水(Mn>0.50%),开发了化渣剂:TFe≥50;SiO2≤15;S≤0.10;P≤0.20;H2O≤3;粒度5-60mm。 冶炼前期,化渣剂提高了前期炉渣中MnO、FeO、MgO含量。FeO使冶炼初期石灰表面难熔的2CaO.SiO2熔点下降。MgO能使2CaO.SiO2析出区域缩小,有利于快速化渣。冶炼中期,2CaO.SiO2的液相线温度随着FeO增加而降低,渣况不好时加入能够保证吹炼中期的渣中氧势降低不会降低太快,减少返干几率,此外中期MnO还原量小,也减少了返干几率。冶炼后期,渣中(Mg.Ca)O、MnO相和2CaO.Fe2O3成分含量多,即渣中低熔点的矿物多,熔渣流动性好。这样,终点倒炉出钢时,随着炉温的降低,有MgO方镁晶体析出,熔渣粘稠从而挂上,便于溅渣操作。 萤石作为转炉炼钢造渣剂之一,使用会侵蚀炉衬、包衬,同时还产生大量的氟离子,对生态环境产生污染,另外由于使用的萤石的质量不稳定,造成化渣困难,加入量大,会加剧对炉衬、包衬等侵蚀及对环境的污染。因此无氟化炼钢技术函待开发。