在煤泥泵与清淤泵性能表中的吸程是指常温清水条件下煤泥泵的抗汽蚀特性。在抽送泥沙作业时应尽可能使煤泥泵的进口压力为正压。泥沙中含有较大固体颗粒时煤泥泵的流量扬程也会受到影响,选型时应对介质情况予以考量。
单就煤泥泵设备来讲,根据不同的需要,其设备的控制柜分为液位控制型、压力控制型、温度控制型、时间控制型、空调联控型、专用型及消防控制型等七大类型,并具有主回路短路、缺相、过载、过流及专用泵的泵体泄漏、定子绕组的超温等保护功能。
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优化煤泥回收工艺,提高煤泥掺配率。合理的煤泥回收工艺有利于煤泥的减量化。我国目前煤泥回收的工艺流程大致分为两类:一是浓缩+压滤;二是两段浓缩、两段回收,即一段浓缩底流沉降离心机回收粗粒,散状物料直接掺入中煤或末煤,二段底流压滤回收。一般选煤厂设计采用分级旋流器+弧形筛+煤泥离心机回收大于0.25mm的粗煤泥后,直接掺入产品。
实际生产中,由于分级旋流器溢流跑粗,弧形筛、离心机筛孔磨损等问题,导致部分粗煤泥进入细煤泥系统,煤泥量必然增加。为了减少压滤煤泥量,建议采用一段浓缩底流沉降离心机回收粗颗粒,散状物料直接掺入中煤或末煤,二段底流压滤回收工艺。沉降离心机回收的粗粒煤泥下限可达0.1mm,并且物料水分低,可直接掺入产品煤,有效减少煤泥量。开滦范各庄选煤厂浮选尾煤就采用该工艺,生产效果良好。
煤泥泵在调试期间出现过摆缸卸荷不回零。卸荷阀进油管振动大。拆卸荷阀进行清洗,多次清洗后,故障消除。运行一段时间后,煤泥泵摆缸不动作。在对卸荷阀进行清洗后,故障依然。用压力表测量摆缸蓄能器皮囊压力后,显示5MPa。正常压力为摆缸10MPa,料缸3.8MPa。
在经过给蓄能器皮囊加入氮气后,故障消除。摆缸工作正常。运行了2分钟后,停泵发现动力包油箱加油口处冒烟,经过检查、确认所冒烟为氮气。判断为摆缸蓄能器皮囊损坏。拆卸蓄能器皮囊后,检查发现皮囊破裂一个长3cm的口子。皮囊已损坏。更换皮囊后,故障消除。