天合纺机为您介绍 郑州纺机厂清梳联生产线
研制开发开清梳联合机解决的几个重要问题
1)我国研制清梳联设备有近三十年的历史,长期上不去的原因较多,除了电气控制元件质量差,微电子技术跟不等原因外,最重要的是没有把清梳联设备当作一个系统工程来抓。开清梳联合机是由开清棉部分、梳棉部分和滤尘部分组成,各部分如何有机地联接起来,必须要全盘考虑,包括流程的选择、滤尘的配置、设备的排列、管路的设计、抽吸落棉系统的设置、各吸点风量风压的确定、清梳联电气集中控制柜的设计等等,各部分都要有机地配套,作为一个系统,独成体系。
(2)开清梳联合机必须配置锯齿辊筒清棉机 开清梳联合机要求喂入清梳联喂棉箱的原棉要充分开松,呈雪片状,并经过预梳理,以减轻高产梳棉机的梳理负担,为此在工艺流程中,开清棉机组的最后一台需配置锯齿辊筒清棉机,设有双除尘刀和预分梳板结构。其优点是除杂效率高,对纤维有预梳理作用,充分开松的棉纤维为均匀喂入清梳联喂棉箱创造了条件。 为了缩短流程,郑纺机开发出的ZFA028多仓混棉机和ZFA109型三辊清棉机,三个辊筒针布的排列为粗针、粗锯齿和细锯齿,能有效的处理开松度较低的原棉。该机特点是三个清棉辊都设有连续抽吸风的除杂管和可调节落杂量的除尘刀阀门,除杂效率高但对纤维的损伤极少。
清梳联的技术经济效果,也是长期以来影响纺织厂推广应用中的热点问题之一。本文论述了棉结,杂质和短绒率问题,以及开梳点击点,除杂等生条质量的关系。
清梳联依靠先进的电气控制技术,稳定和提高了生条质量,是纺纱技术发展的必然,是棉纺行业技术改造的重要项目之一,是棉纺厂纺纱工序实现连续化,自动化,现代化的重要标志之一。
1、棉结、杂质与短绒率问题
短绒、棉结及杂质的变化趋势。根据调研与测试统计资料可看出棉结变化。Afis仪测试与手练规律是一致的,原棉经过开清棉后,棉结随开松动增加而增加,然而精梳棉后则大幅度减少(减少75%左右);杂质是随原棉逐步开松呈相关降低;人工测试16mm以下短绒率则在开清过程中无显著变化,而经握持分梳后则明显增加,特备是经梳棉机握持分梳后则大幅度增加。
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清梳联的技术发展
国外清梳联的设想早在1924年已经提出,由于当时的梳棉机产量只有1.5kg/台·h~3.0kg/台·h。每套清棉机要配50台~100台梳棉机,所以在当时只能是一种设想。随着清棉机自动落卷、棉卷大卷装、梳棉机金属针布技术的应用和推广,为梳棉机高产创造了条件。梳棉机的产量由50年代的1.5kg/台·h~3.0kg/台·h提高到现在的100kg/台·h~120kg/台·h,使清梳联在机台配置方面成为可能。
国外清梳联技术用于生产是在上个世纪50年代,由原始清梳联发展到现代清梳联花费了近30年的时间。因为清梳联的全面推广,在当时技术上要解决以下的难题:
(1)生条长片段不匀、超长片段不匀和重量偏差大;
(2)翻改品种不方便,不能满足多品种、小批量的生产要求; (3)清梳联生产不稳定、故障多。清梳联生产线中一台设备出问题就要造成全线停车。 为了逐步解决这些问题,清梳联经历了不断进步、完善、成熟的过程。现在这些问题已得到了较好的解决,清梳联进入了快速发展的阶段。
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