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清梳联改造_清梳联_天合纺机(查看)

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最后更新: 2015-07-29 10:54
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产品详细说明

宽幅化

近年来,国外清棉机有向宽幅化发展的趋势,如美国的克罗斯洛尔开清棉机全程1500mm宽。国内也逐渐向宽幅化过渡,宽幅化有以下优点:

(1)可以做到进一步精细抓棉。抓棉机幅宽由1500mm增加到2300mm;每次抓取包数可由3包~4包提高到5包~6包,对瞬时混合有利;

(2)可以进一步提高开松及除杂效率; (3)可以进一步提高产量。

4.3  全流程棉流输送均匀稳定的控制系统

清梳联过去采用终端控制,即通过梳棉机自调匀整装置控制生条重量,使之达到预期的控制目标。但机组内各机台间的供应控制采用“开、停、开”的控制方法,机台停车以后由于纤维自重的影响,棉层密度发生变化,在输送过程中首尾喂棉密度不同,尤其是第一台梳棉机和最后一台梳棉机间的差异更大,因此,先进的清梳联均采用全流程无停车跟踪连续无级喂棉控制系统,使整个喂棉系统由原来的“开、停”方式,达到棉层密度稳定均匀的目的,生条重量波动小,台间差异改善。 

4.4  异性纤维杂物自动检测清除系统

棉纺厂使用的原棉中常混有异性纤维和杂物,在一般的纺纱过程中很难除去,纺成纱、织成布后,严重影响最终产品质量。用异性纤维自动检测系统代替人工拣除原棉中异性纤维、杂质,系统清除率可达80%以上。保证残留的异性纤维、杂质即使在纺成纱、织布以后在质量允许范围以内。




清梳联的技术发展

国外清梳联的设想早在1924年已经提出,由于当时的梳棉机产量只有1.5kg/台·h~3.0kg/台·h。每套清棉机要配50台~100台梳棉机,所以在当时只能是一种设想。随着清棉机自动落卷、棉卷大卷装、梳棉机金属针布技术的应用和推广,为梳棉机高产创造了条件。梳棉机的产量由50年代的1.5kg/台·h~3.0kg/台·h提高到现在的100kg/台·h~120kg/台·h,使清梳联在机台配置方面成为可能。

国外清梳联技术用于生产是在上个世纪50年代,由原始清梳联发展到现代清梳联花费了近30年的时间。因为清梳联的全面推广,在当时技术上要解决以下的难题:

(1)生条长片段不匀、超长片段不匀和重量偏差大;

(2)翻改品种不方便,不能满足多品种、小批量的生产要求; (3)清梳联生产不稳定、故障多。清梳联生产线中一台设备出问题就要造成全线停车。 为了逐步解决这些问题,清梳联经历了不断进步、完善、成熟的过程。现在这些问题已得到了较好的解决,清梳联进入了快速发展的阶段。

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天合纺机为您整理清梳联想过技术问题

关于减少短绒的讨论

随着清梳联技术的发展,生条各项质量指标都有所改善与提高,但小于16mm的短绒率仍普遍偏高,成为纺纱工艺上的一个研究课题,从试验资料得知,短绒率的增长,无握持开梳单机无明显,而握持开梳的单机则有较明显的增长。

如某厂采用同直径三滚筒锯齿打手持开棉机,筵棉含短绒率为13.46%,比原棉含短绒率成9/94%增长3.52个百分点,梳棉机则更为突出。不少生产厂的生条短绒率比原棉短绒率增长7—10个百分点,甚至更高,器主要原因是棉流转移不畅,反复开梳和清除力过大造成的。梳棉机还存在喂入棉层厚度和结构比棉卷厚两倍且棉束轴向排列较差等因素,随着密集梳理与分离,纤维易损伤,短绒率增长更为明显。综合上述原因认为,减少生条短绒率应从少损伤纤维,多排除短绒两个方面着手综合治理。

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江苏天合纺机有限公司

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