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清梳联操作,江阴清梳联,天合纺机(图)

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品牌: 经纬
单价: 电询
起订: 1
供货总量: 50000
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所在地: 江苏
最后更新: 2015-07-29 10:54
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公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

国产清梳联的经济效果

清梳联实现了开清工序和梳棉工序的连续化和自动化生产,其经济效益体现在节约用人、节约用电、提高劳动生产率、降低配棉等级、节约设备维修费用、节约占地面积等方面。国内清梳联使用厂的统计资料表明,使用清梳联有以下经济效果:

(1)清梳联比传统卷喂工艺四班三运转减少用工19人,减少了58%。以同比产量计清梳联吨条用0.68人,传统卷喂工艺吨条用工3.02人,清梳联比传统工艺吨条减少77%,每套每年节约人工费19万元。

(2)用电以同比产量计,清梳联节电14%,年节电25.8万KW·h,节约电费13.7万元。 (3)采用清梳联可适当降低配棉品级,在生条质量指标相同的条件下,清梳联的配棉等级可比卷喂工艺降低0.5级~1级,年节约资金50万元是完全可能的。

(4)清梳联与传统卷喂工艺相比可提高制成率3个百分点,每年可节约资金40万元。 (5)清梳联车间粉尘含量1.1mg/m3,比传统卷喂工艺降低62.5%,噪声80dB(A),比传统卷喂工艺降低8.0%。

(6)每套国产清梳联设备投资仅为引进国外同类设备的1/3~1/2。每套国产清梳联年维修费用2.4万元左右,而每套引进清梳联设备年维修费用达12万元~19万元,是国产清梳联设备厂年维修费用的5倍~8倍。

(7)采用清梳联后,由于减少了机台数,能腾出厂房面积70m2以上,可安装精梳机一套,有利于调整产品结构。

由此可见,推广国产清梳联设备具有明显的技术经济效果,是一条适合国情的发展道路。



天合纺机为您整理 清梳联有关技术问题

棉结杂质与短绒率问题

2、精抓、细抓与开松质量的关系。

往复抓棉机符合开清棉的工艺要求,“多包取用,精抓细抓”,使抓取的棉束小而均匀,杂质显露于表面,为后续设备“早落少碎,均匀混合”创造 条件。不同设备开松度各不相同。开松质量与成纱质量有较为密切的关系。

3、开清棉打手形式与短绒、棉结、杂质的关系。

目前世界主要纺织机制造生产精清棉机,趋向于多滚筒组合连续开松除杂,有马佐里公司的B37型三打手,特吕茨勒公司的CVT3型机、CVT4型机,克罗斯罗尔公司的SRC型机,赫格特公司的MAC型机,青机的FA116型主除杂机,王III型机以及ERMB型机锯齿滚筒打手等,都采用组合打手,但应对多滚筒组合打手,在结构、元件与工艺等方面应加强研究。从测试得知,在相同条件下,棉结增长率CTV3型为60% ,CIII型机尾70%,MAC型机尾37.6%。

4、梳理与质量的关系。

清梳联生条质量与梳理有极为重要的关系,轻纺机研制的FA系类高产梳棉机,单机棉结去除率达到80%以上,比立达C系类高5个百分点,其中又以针布配套影响最为突出,试验证明采用合理的锡林、盖板针布、生条棉结可减少30%以上,在相同针布条件下,通过整顿机械,减少盖板根于根的高度差,合理缩小锡林与盖板,锡林与固定盖板隔距,提高有效自由分梳面积,可减少生条与成纱棉结25%以上,成纱粗节、细节、棉结可减少30%以上。

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清梳联的技术发展

国外清梳联的设想早在1924年已经提出,由于当时的梳棉机产量只有1.5kg/台·h~3.0kg/台·h。每套清棉机要配50台~100台梳棉机,所以在当时只能是一种设想。随着清棉机自动落卷、棉卷大卷装、梳棉机金属针布技术的应用和推广,为梳棉机高产创造了条件。梳棉机的产量由50年代的1.5kg/台·h~3.0kg/台·h提高到现在的100kg/台·h~120kg/台·h,使清梳联在机台配置方面成为可能。

国外清梳联技术用于生产是在上个世纪50年代,由原始清梳联发展到现代清梳联花费了近30年的时间。因为清梳联的全面推广,在当时技术上要解决以下的难题:

(1)生条长片段不匀、超长片段不匀和重量偏差大;

(2)翻改品种不方便,不能满足多品种、小批量的生产要求; (3)清梳联生产不稳定、故障多。清梳联生产线中一台设备出问题就要造成全线停车。 为了逐步解决这些问题,清梳联经历了不断进步、完善、成熟的过程。现在这些问题已得到了较好的解决,清梳联进入了快速发展的阶段。

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